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石灰窯混燒高爐煤氣和天然氣的探討

[ 發布日期:2017-06-16 點擊:5197 來源:洛陽AG亚游集团窯爐科技有限公司 【打印此文】 【關閉窗口】]
    概述
    石灰是鋼鐵冶煉過程中重要的物料。目前鋼鐵企業中一般都采用燃氣爐窯生產石灰,利用企業自身的副產煤氣(轉爐煤氣、高爐煤氣等)或外購燃氣作為燃料。根據石灰窯工藝對溫度的要求,企業一般都用熱值中等的氣體燃料。寶山鋼鐵股份有限公司不鏽鋼分公司(以下簡稱分公司)有套筒式石灰窯2座,每年平均煆燒石灰約27×104t/a,其中1號爐窯煆燒石灰約14×104t/a,燃料為轉爐煤氣,年使用轉爐煤氣量為7500×104m3/a,2號爐窯煆燒石灰約13×104t/a,全部使用天然氣,年使用天然氣量為1570×104m3/a。
    分公司每年在高爐煉鐵工序上產生大量的高爐煤氣,主要供給熱風爐和發電廠使用,由於高爐煤氣的產量很大,在分公司高爐煤氣還有一定量的放散。高爐煤氣因熱值低、燃燒不穩定等特性,不能單獨作為高質量石灰生產的燃料。本文探討采用天然氣與高爐煤氣組成的混合燃氣來替代天然氣供2號石灰窯使用,以降低石灰的生產成本,充分利用分公司富餘的高爐煤氣。
    石灰窯改用混合燃氣的可行性
    ① 石灰窯對替代燃氣的基本要求
石灰窯使用混合燃氣前後其燃燒器和排煙係統等都應保持不變。使用替代燃氣時需要滿足以下要求:①燃料替代前後爐溫應該保持基本不變,以滿足原來的工藝要求。②燃料替代前後熱負荷應該保持不變,以滿足原來的產量。另外還要考慮保證替代燃氣正常的燃燒工況,並且要求石灰窯現有的燃燒結構、送風和排煙係統等對替代燃氣有較強的適應性。目前分公司石灰窯的熱工要求是:石灰燒成溫度為900℃,爐窯溫度為1000℃左右,出燃燒室溫度(爐溫)為1300℃。燃料理論燃燒溫度與爐溫的關係式為:
     
    式中t0——燃料理論燃燒溫度,℃
    t1——爐溫,℃
    n——爐溫係數
    按爐溫≥1300℃的要求,取爐溫係數n為0.82,將各參數代入式(1)計算可得,當燃料的理論燃燒溫度>1585℃時,可以作為替代燃料。
    ② 不同體積比混合燃氣燃燒參數

    分公司所用的高爐煤氣和天然氣各組分的體積分數見表1、2。高爐煤氣和天然氣的低熱值分別為2926kJ/m3和34297kJ/m3

1 高爐煤氣各組分體積分數%

H2

O2

N2

CO

CO2

CH4

H2O

1.2

1.0

55.7

21.6

17.0

0.3

3.2

2 天然氣各組分體積分數%

CH4

C2H6

N2

CO2

H2O

95.5

0.3

1.5

0.5

2.2

    高爐煤氣和天然氣混合後,混合燃氣的熱值和特性都不同於高爐煤氣和天然氣。針對高爐煤氣和天然氣不同的體積比,可以計算出混合燃氣的熱值、理論燃燒溫度、燃燒的理論空氣量、煙氣量等。其中,混合燃氣熱值為:

    Qm=φQb+(1-φ)Qn    (2)
    式中Qm——混合燃氣的低熱值,kJ/m3
    φ——混合燃氣中高爐煤氣的體積分數
    Qb——高爐煤氣的低熱值,kJ/m3
    Qn——天然氣的低熱值,kJ/m3
    對於混合燃氣中高爐煤氣體積分數從0~90%的變化,高爐煤氣不同體積分數對應的混合燃氣理論燃燒溫度見圖1。
 

   ③ 石灰窯使用混合燃氣的可行性
   考慮石灰窯的工藝要求,從長期的生產實踐可知,石灰窯混燒高爐煤氣和天然氣時,混合燃氣的低熱值在5000~10000kJ/m3時較為理想。當天然氣和高爐煤氣體積比為1:6時,低熱值約7400kJ/m3。從混合燃氣的熱值和燃燒特性分析,其煆燒工藝和轉爐煤氣很相近。由於1號爐窯的燃料為轉爐煤氣,因此,參照使用轉爐煤氣燒製石灰的實踐經驗,2號爐窯混燒高爐煤氣和天然氣時可以不改變燃燒器和送風係統的結構,並且在燃燒特性上滿足工藝要求。分公司在1號爐窯使用轉爐煤氣方麵已經有多年的經驗,因而利用混合燃氣來替代氣有一定的實踐基礎。
    在燃氣混合調配方麵,分公司現有15×104m3的高爐煤氣儲氣罐,可以保證高爐煤氣的穩定供應。公司內部天然氣、高爐煤氣以及轉爐煤氣的輸配設施比較完備,並且各自輸送管網之間通過閥門連接,氣源之間可以相互補充,因此為燃氣的混合提供了基礎條件。基於公司內部已有的燃氣管網,不需要進行過多的改造就可基本實現混合燃氣替代天然氣的目標。高爐煤氣和天然氣可以采用電動控製閥調控,並安裝流量計,根據不同工況實行自動調節,也可以采取手動調節。
    2008年全年分公司高爐煤氣放散率為6.7%,放散總量高達27382×104m3/a。假設2號石灰窯使用天然氣和高爐煤氣體積比為1:6的混合燃氣,按分公司2號石灰窯每年13×104t/a的石灰產量和相應的熱負荷,2號石灰窯可以充分利用高爐煤氣8400m3/h,每年利用的高爐煤氣達6 917×104m3/a,2號石灰窯利用的高爐煤氣占高爐煤氣放散總量的25.3%。無論從技術應用上,還是從運行成本和節能環保的角度,分公司在2號石灰窯上采用混合燃氣來替代氣,都比較合理。
    混合燃氣對石灰窯熱耗和熱效率的影響
    從生產工藝流程的角度,希望燃料熱值變化後,爐窯工況仍然穩定,石灰產量保持不變,爐窯各項熱損失也基本不變。可設定:①燃料熱值變化前後,爐窯的加熱工藝和石灰產量不變,即單位時間爐窯中石灰石分解所吸收的熱量保持不變;②燃料熱值變化前後,爐窯的各項熱損失保持不變;③燃料熱值變化前後,煙氣出爐平均溫度不變,助燃空氣的預熱溫度不變。
爐窯熱效率的定義為:爐窯中石灰石分解所吸收的熱量與爐窯熱收入之比[3]。燃料熱值變化前:
     
    式中η1——燃料熱值變化前,爐窯熱效率
    Фr——爐窯中石灰石分解的吸收的熱量,kW
    Фi,1——燃料熱值變化前,爐窯熱收入之和,kW
    燃料熱值變化後:
     
    式中η2——燃料熱值變化後,爐窯熱效率
    Фi,2——燃料熱值變化後,爐窯熱收入之和,kW
    由上述設定可知,燃料熱值變化前後石灰石分解所吸收的熱量中,保持不變。即有:
    Фi,1η1i,2η2    (5)
    石灰石分解所吸收的熱量為:
     
    式中G——石灰石平均加入量,kg/h
    ωCaO——石灰石中CaO的質量分數
    ——石灰石中CaCO3分解吸熱係數,kJ/kg
    ωMgO——石灰石中MgO的質量分數
    ——石灰石中MgCO3分解吸熱係數,kJ/kg
    目前分公司2號石灰窯中石灰石平均加入量G=32670kg/h,石灰石中CaO的質量分數ωCaO=54.65%,CaCO3的分解吸熱係數=2949.12kJ/kg,MgO的質量分數ωMgO=0.28%,MgCO3的分解吸熱係數=2854.5kJ/kg。將各參數代入式(6),計算得石灰石分解所吸收的熱量Фr=15254kW。按分公司2號石灰窯17300kg/h的石灰產量要求,在設定的3個基本條件下,通過對石灰窯中燃料熱值變化前後的熱工計算,對於各種體積比的天然氣與高爐煤氣的混合燃氣,理論上計算出了石灰窯生產石灰的單位熱耗和熱效率。結果表明,當混合燃氣中高爐煤氣體積分數從0上升到90%時,爐窯的單位熱耗隨之從4139kJ/kg升高到4444kJ/kg,而其熱效率也從74.18%降低到69.10%,但是生產單位質量石灰消耗的天然氣量逐步降低,充分利用了企業自身的高爐煤氣。混合燃氣中不同高爐煤氣體積分數時2號石灰窯單位熱耗和熱效率的變化曲線見圖2。
 

    隨著混合燃氣中天然氣比例的降低,雖然石灰窯單位熱耗隨之增加,其熱效率也逐漸降低,但是混合燃氣的使用帶來了更多的經濟效益,也充分利用了分公司多餘的高爐煤氣,減少了高爐煤氣的放散。
    實際混燒效果
    公司的高爐煤氣、天然氣和轉爐煤氣管網相互關聯,容易混合調配。通過對混合燃氣中天然氣和高爐煤氣各種配比下石灰窯單位熱耗和熱效率的理論計算與分析,分公司選取了天然氣和高爐煤氣1:6的體積配比模式,在2號石灰窯中做了測試研究。對混合燃氣燒製的石灰進行分析,衡量石灰質量的質量分數、活性度和灼減率3個指標都滿足要求,石灰質量得到了保證。混合燃氣燒製出的石灰的質量與使用氣時相當,石灰窯中不同燃氣燒製的石灰參數見表3。
表3 不同燃氣燒製的石灰參數比較

石灰參數

樣品1(混合燃氣燒製)

樣品2(氣燒製)

質量分數/%

94.40

96.64

灼減率(質量分數)/%

3.09

2.97

殘留CO2質量分數/%

0.57

0.56

活性度/mL

342.50

345.00

    ① 爐窯熱效率η    實際混燒時石灰窯的主要技術經濟指標如下

    實際混燒過程中,測得爐窯熱效率為70.56%。
    ② 石灰成品單位熱耗
     
    式中Qu——石灰成品單位熱耗,kJ/kg
    Qim——實際混燒時爐窯熱收入之和,kW
    Gp——實際混燒時爐窯石灰產量,kg/h
    根據測得數據,計算得石灰成品的單位熱耗Qu為4498.98kJ/kg。測試結果表明,實際情況與理論分析基本一致,混合燃氣滿足了煆燒石灰的工藝要求。
    經濟性比較
    根據分公司石灰生產的實際情況,結合混燒效果對比,2號石灰窯石灰產量不變,在天然氣和高爐煤氣1:6的體積比的條件下,分公司生產石灰的燃料費用減少,生產單位質量石灰可以減少天然氣使用量為34.58m3/t,利用高爐煤氣的量為490m3/t。按照目前2號石灰窯每年13×104t/a的石灰產量,使用天然氣和高爐煤氣體積比為1:6的混合燃氣,每年可以節省天然氣的量為455×104m3/a,利用高爐煤氣的量為6917×104m3/a。分公司采購天然氣的價格為2.80元/m3,而高爐煤氣是富餘燃氣,此舉可使2號石灰窯每年節省燃料費用1 274×104元/a。另外,根據對混燒時煙氣的檢測,煙氣排放完全滿足排放標準。
    結論
    ① 混合燃氣的組成影響石灰窯熱效率和單位熱耗,石灰窯的熱工計算表明,混合燃氣中高爐煤氣體積分數從0上升到90%時,石灰窯的熱效率由74.18%降低到69.10%,而石灰窯的單位熱耗從4139kJ/kg升高到4444kJ/kg。
    ② 石灰窯混燒高爐煤氣和天然氣的混合燃氣的實際效果與預期一致,滿足了煆燒石灰的工藝要求。在分公司高爐煤氣還有放散的情況下,石灰窯采用混合燃氣降低了用氣成本,產生了一定的經濟效益。高熱值燃氣中摻混高爐煤氣也為鋼鐵企業高爐煤氣的利用提供了一條很好的途徑。
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